0 引 言
兗礦魯南化肥廠的水煤漿氣化裝置為國內(nèi)第一套德士古氣化裝置,其氣化爐的反應(yīng)溫度為1250℃,壓力為2.8MPa。該廠的兩臺德士古氣化爐自1993年投產(chǎn)到2005年已運行了12余年,此間每臺爐實際運行時間約為6萬小時。如果按每年運行300天計,實際運行時間不到9年,氣化爐的設(shè)計壽命一般為20年,所以從時間上來看,該氣化爐應(yīng)為壯年時期。但是在2005年2月份的一次檢查中發(fā)現(xiàn),氣化爐燃燒室錐底托磚盤(材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti)產(chǎn)生了大量的表面裂紋,且部分位置已經(jīng)裂開;氣化爐激冷室堆焊層在受力點下方也產(chǎn)生了大量的豎向微裂紋。
本文主要針對堆焊層微裂紋的產(chǎn)生原因進行分析和探討。
1 堆焊層損壞基本情況
德士古氣化爐筒體內(nèi)部堆焊帶基堆焊層、與錐底托磚盤焊接的情況見圖1(圖中堆焊層厚度在氣化爐竣工圖上標(biāo)注為5mm,實際測量厚度為每層4mm,共8mm)。筒體材質(zhì)為1.25Cr0.5Mo,其內(nèi)部堆焊316L進行防腐蝕處理(堆焊層309L為過渡層)。錐底材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti,需要焊接在筒體內(nèi)部,如果采用手工電弧焊直接與筒體進行施焊的話,其焊接質(zhì)量較差。所以在設(shè)計時,將內(nèi)部堆焊層高度加高到錐底以上,以便將錐底直接焊接在堆焊層上,這樣材質(zhì)相近,焊接有保證。但是這種焊接方法卻對堆焊層的損壞較大,以致產(chǎn)生了裂紋。
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