去年,我廠為了降低生產(chǎn)成本,使產(chǎn)品在市場更具競爭力,造氣由燒25mm以上塊煤(330元/噸)改為全燒10~15mm的小粒煤(270元/噸),通過對燒小粒煤過程中存在的問題進(jìn)行分析,對部分設(shè)備進(jìn)行改造,優(yōu)化操作條件,從1臺爐試燒逐步實(shí)現(xiàn)了全燒小粒煤,全年共燒小粒煤3.4萬噸,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益180多萬元。
1 試燒過程中出現(xiàn)的問題分析
我廠現(xiàn)有造氣爐6臺,4臺φ2400,2臺φ2550,配套D350 p=24kPa風(fēng)機(jī)2臺,常開4臺φ2400造氣爐,具體設(shè)備見表1。為了不影響生產(chǎn)正常進(jìn)行,我們采取循序漸進(jìn)的方法,邊燒邊總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找問題并加以解決。2000年2~7月由1臺造氣爐全燒小粒煤,逐步實(shí)現(xiàn)4臺爐全燒小粒煤,在試燒過程中,爐況不太正常,常出現(xiàn)局部結(jié)疤、塌方、下返焦、爐面發(fā)紅以及吹翻等問題,經(jīng)分析后認(rèn)為:
(1)局部結(jié)疤 主要是小粒煤與大、中塊煤比較,其碳體比表面積大,氣化表面積也大,導(dǎo)致氣化速度快,氣化層(氧化、還原層)溫度上升猛,此時(shí),如果上吹蒸氣沒跟上,容易形成局部結(jié)疤。
(2)爐面發(fā)紅 由于煤粒過小而氣化速度快,碳體燃盡也快,造成氣化層上移,爐面發(fā)紅。
(3)爐子吹翻 在爐條機(jī)操作和上下吹入爐蒸氣量控制上,如果仍按大、中塊煤老習(xí)慣操作或調(diào)節(jié),會(huì)形成灰渣層過厚,碳層(干燥層,干餾層)、氣化層、....