我公司現(xiàn)合成氨產(chǎn)能為6萬噸,主要產(chǎn)品為:碳銨、液氨、甲醇,共有¢2610造氣爐6臺,三樓廠房有效高度為
近年來由于原料煤價格不斷上漲,對化肥企業(yè)來說無疑是雪上加霜,而化肥企業(yè)造氣能耗占全廠總能耗的60%,因此,采用新技術(shù)對造氣進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,是目前各中小氮肥廠生存發(fā)展的首選途徑。我公司經(jīng)過多方調(diào)研并對兄弟廠家進(jìn)行考察論證,最終決定采用河北長佳液壓機(jī)電有限公司生產(chǎn)的造氣爐自動加煤機(jī)及相關(guān)控制裝置,并于2008年2月份首先在5#造氣爐上投入運(yùn)行,經(jīng)過半年的考核,使用運(yùn)行情況非常理想。下面我把該自動加焦機(jī)在5#造氣爐上的運(yùn)行情況作一下介紹。
一、 自動加煤機(jī)設(shè)備簡介
該自動加煤機(jī)型號為:T450X-Y3B-C3W,主要設(shè)備部件由容煤桶、圓盤閥、插板閥、儲煤倉、炭層高度自動檢測器、加煤機(jī)智能控制器等部分組成,為下吹階段下放布料方式。爐口以上有效安裝高度為
二、 自動加煤機(jī)的安裝
安裝時由我廠自制儲煤倉,使其容積比加料斗稍大。由于該裝置為自動檢測炭層高度、自動調(diào)節(jié)給煤量,操作工只負(fù)責(zé)將料倉加滿煤后,不用總是經(jīng)常去量碳層和調(diào)節(jié)插板閥開啟時間,更不用去開爐蓋,大大減輕了操作工的勞動強(qiáng)度。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)有自動探焦器用于測量爐內(nèi)空程,2個探火孔用于開爐觀察火層及探火。
三、 運(yùn)行情況總結(jié)
表1 5#爐自動加焦機(jī)投運(yùn)前.后數(shù)據(jù)對比
加煤方式 |
自動加煤 |
人工加煤 |
加煤頻率 |
每個循環(huán)1次 |
每15個循環(huán)1次 |
每次加煤量/Kg |
|
|
吹風(fēng) |
27 |
26 |
上吹 |
30 |
34 |
下吹 |
54 |
53 |
二上 |
7 |
9 |
吹凈 |
4 |
4 |
循環(huán)總時間/S |
122 |
124 |
空程/M |
1.6-2.0 |
2.7 |
下灰可燃物/% |
24 |
17 |
1、有效制氣時間延長,產(chǎn)量增加。
采用人工加煤時,由停爐開蓋到加煤完畢需1min左右,每個班單爐加煤16斗左右,全天48斗,其中下灰12次。采用自動加煤后,除下灰停爐外,加煤不停爐,全天可縮短停爐時間24min,相當(dāng)于每臺爐每天增加制氣時間24min,可多產(chǎn)合成氨(5500*24/60)/3300=0.67T/NH3
2、 爐溫穩(wěn)定。
采用自動加煤控制方式,消除了人工加煤時因不同操作習(xí)慣所引起的加煤加偏及炭層波動大缺陷。該設(shè)備最大的特點(diǎn)就是在自有設(shè)備的控制下,達(dá)到碳層的恒定可調(diào),實(shí)現(xiàn)了真正意義上的自動加煤,碳層穩(wěn)定無波動,爐溫較穩(wěn)定,上下行溫度變化很小,基本呈直線。爐況的穩(wěn)定,增加了單爐發(fā)氣量,提高了有效氣體成份,降低了灰渣殘?zhí)己俊?SPAN lang=EN-US>
3、 加煤時不用打開爐蓋,爐內(nèi)熱量基本無損失。
4、 維護(hù)方便。
人工加煤時,每加煤一次,總重達(dá)2.5T左右的加煤斗就要沖擊爐口一次,使用不久爐口周圍焊縫就會拉裂產(chǎn)生泄露,補(bǔ)焊一次也維持不了多長時間。多次停爐補(bǔ)焊,勢必影響發(fā)氣量。采用自動加煤后,容煤桶固定在爐口上,且每次只加
四、存在的問題及解決方法
我們認(rèn)為探火孔原設(shè)計(jì)通徑DN273太小,不能完全觀察到爐內(nèi)火層,一旦爐內(nèi)結(jié)疤或水夾套漏需入爐處理時,必須拆掉爐口的加煤機(jī)并移到一邊才可進(jìn)入爐內(nèi)。為此我們將其中1個探火孔改為DN400的人孔。這樣,如果遇到特殊情況時,將該探火孔人孔蓋打開,便于入爐檢修。
該控制器固碳控制模式首先由人工對基本參數(shù)進(jìn)行設(shè)定,再由控制器根據(jù)實(shí)際測量參數(shù)進(jìn)行自動調(diào)節(jié),最終達(dá)到自動控制炭層及恒定炭層的目的。該技術(shù)將固定碳層自動加煤機(jī)和撒播式自動加煤機(jī)的技術(shù)相結(jié)合,達(dá)到了炭層高度恒定,氣化阻力小,上行溫度波動小及加煤量全自動調(diào)節(jié)的運(yùn)行效果,實(shí)現(xiàn)了真正意義上的全自動加煤。采用該技術(shù),對穩(wěn)定爐況、節(jié)能降耗、減輕工人勞動強(qiáng)度及降低工藝管理難度均有非常明顯的效果。