0 前言
寧夏開元豐友化工有限公司(以下簡稱豐友公司)原設(shè)計(jì)產(chǎn)能為40 kt/a合成氨、60 kt/a尿素,經(jīng)不斷擴(kuò)建改造,目前已達(dá)到140 kt/a合成氨、24 kt/a尿素、10 kt/a甲醇的生產(chǎn)能力。造氣工段現(xiàn)有12臺(tái)φ2650 mm固定層間歇式煤氣爐,選用“四爐一鍋一塔”工藝,原采用“三高一低”(即高風(fēng)壓、高炭層、高發(fā)氣量、低消耗)操作方式,燒優(yōu)質(zhì)寧夏塊煤。2010年初,為降低生產(chǎn)成本,開始進(jìn)行純燒煤球的試燒工作。
1 試燒期間工藝調(diào)整
試燒前,制定了純燒煤球方案,試燒按照該方案進(jìn)行。第1~4階段均采用手動(dòng)加煤,第5階段待爐況穩(wěn)定后采用自動(dòng)加煤。
1.1 第1階段
2010年3月12日,選擇爐況穩(wěn)定的8#煤氣爐試燒,循環(huán)時(shí)間與其他摻燒煤球的9臺(tái)煤氣爐循環(huán)時(shí)間相同,維持在130s。這主要是考慮各爐的吹風(fēng)排隊(duì),避免系統(tǒng)各爐出現(xiàn)搶風(fēng)和搶汽現(xiàn)象,從而降低單爐產(chǎn)氣量;改變原純燒小粒煤和純燒煤球的調(diào)節(jié)思路,降低煤氣爐的負(fù)荷,風(fēng)量控制在18000 m3/h(Z41H-1.6 DN700風(fēng)量調(diào)節(jié)閥控制在15扣),空層控制在1.2m,上吹蒸汽量7.0t/h(ZA1H-1.6 DN300上吹蒸汽閥控制在14扣),下吹蒸汽量6.0 t/h(Z41H-1.6 DN300下吹蒸汽閥控制在1....