作者/來源:解交平,樊少波(山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)<集團(tuán)>有限責(zé)任公司臨猗分公司 山西 臨猗 044100)小氮肥 日期: 2013-03-25 點(diǎn)擊率:2254
0 前言
山西陽(yáng)煤豐喜肥業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司臨猗分公司二廠80 kt/a合成氨裝置造氣系統(tǒng)共有7臺(tái)φ2400 mm固定層煤氣爐,正常生產(chǎn)時(shí)6開1備,配套2臺(tái)D400型風(fēng)機(jī)和1臺(tái)D600型風(fēng)機(jī)。近年來,由于后工段裝置不斷改造,產(chǎn)能擴(kuò)大,導(dǎo)致造氣爐生產(chǎn)能力已不能滿足生產(chǎn)需要,長(zhǎng)期處于高負(fù)荷狀態(tài)運(yùn)行,造成系統(tǒng)阻力增大,消耗高。為此,決定對(duì)造氣系統(tǒng)進(jìn)行改造,將該系統(tǒng)改造成9臺(tái)φ2800 mm煤氣爐。于2011年3月6日正常投入運(yùn)行,效果良好。
1 改造前、后造氣系統(tǒng)工藝流程
改造后造氣系統(tǒng)共有9臺(tái)φ2800 mm煤氣爐,1#~5#爐和6#~9#爐各為1套單獨(dú)系統(tǒng),總共配套3臺(tái)D700型風(fēng)機(jī),造氣爐筒體高度為8 m,1#~7#爐采用高壓錐形夾套,8#~9#爐采用低壓阻熱夾套。改造前、后造氣系統(tǒng)工藝流程分別參見圖1和圖2。
從圖1和圖2對(duì)比可以看出:①改造前造氣系統(tǒng)上行閥設(shè)置在除塵器后,改造后造氣系統(tǒng)上行閥設(shè)置在除塵器前,減少了下吹制氣時(shí)下....