摘 要 由于受傳統(tǒng)單棒磨機(jī)制漿工藝限制,水煤漿的粒度級(jí)配不盡合理,水煤漿的濃度、粘度、流動(dòng)性較差,氣化效率下降的同時(shí)也在進(jìn)一步的消耗煤炭資源,加大氧耗率。而且氣化爐工藝燒嘴、爐磚及內(nèi)件磨損較為嚴(yán)重,氣化爐運(yùn)行成本較高。為了降本增效、擴(kuò)大產(chǎn)能,通過(guò)對(duì)現(xiàn)有水煤漿制備系統(tǒng)進(jìn)行了提濃技術(shù)改造,項(xiàng)目取得成功,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞 原理 水煤漿提濃 改造 對(duì)比 效益
前言
奎屯錦疆化工有限公司設(shè)計(jì)年產(chǎn) 40 萬(wàn) t 合成氨、70 萬(wàn) t 尿素項(xiàng)目,氣化爐采用三臺(tái) GE 德士古氣化爐(φ3 200mm,兩開一備),渣水處理采用三套四級(jí)閃蒸技術(shù),煤漿制備采用兩套傳統(tǒng)棒磨機(jī)(兩開不備)。制漿系統(tǒng)以當(dāng)?shù)鼗烀簽樵�,干煤處理能力�?79.8t/h。
由于受傳統(tǒng)單棒磨機(jī)制漿工藝技術(shù)制約,水煤漿粒度級(jí)配不盡合理,水煤漿濃度偏低(平....